? 據知,失重減量秤有著計量精度高、自動除皮、無零漂、自動補償等顯明優點,其用在多種顆粒物料的配料生產中,解決了常見皮帶秤存有的皮帶打滑、跑偏、粘料、零飄等影響計量精度的毛問題。其中,所用配料模塊軟件的設計是保持該秤計量精度的重要一環。
一、失重秤配料計量控制的原理:
某水泥粉磨廠水泥生產線應用了一套微機水泥熟料配料系統,該配料系統在計量過程中,采用的是動態配料、靜態計量的辦法,即在每個周期里,先按照給定的重量給料倉里面加料,到達給定重量之后,上部電振機停止加料,在靜態下(上下電振機不振動)測重,然后按設定的下料量進行均勻的下料,出料到到設定的值后,靜態下測重,而后把兩次靜態中所測重量求差,便得到一個周期內的實際下料量。以后每個周期都按照上料、測上重、下料、測下重、求實際下料量這樣的順序循環往復進行,就形成了連續配料的生產過程。
二、技術措施:
為保障減量秤系統程序運行的穩定性,程序中采取了以下措施∶
?。?)測重采樣程序中,采用多次采樣去極值取平均值濾波技術,以保持系統的計量精度。
?。?)利用工具軟件將整個C語言程序轉化為目標碼后下裝到EPROM中固化運行,以保持程序運行穩定。
?。?)設有兩級看門狗。
為保持系統的計量精度,配料模塊中采取了以下措施∶
?。?)每個配料周期中,將下料前后的秤體重量求差值,得出實際的下料量,消去了放大器零點源移對計量精度的影響。
?。?)每次配料周期開始時,將此前給定下料量與實際下料量的差值,作為本周期下料量給定值的補償量,消去了每個秤下料量的累計誤差。
三、實際運行情況:
該減量秤配料系統在廠家投入運行以來,系統運行穩定。配料精度高。經技術監督部門測試,在整個量程范圍內,相對誤差≤0.35%。生產的水泥各項指標均達到合格要求。
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